From 02bbbefcbf56c77edc6c5994ba5c59013bb28920 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: uvok cheetah
Date: Sun, 14 Apr 2024 17:22:43 +0200
Subject: Replace images with i.php links
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_posts/2021-06-03-fakir-teardown.md | 12 ++++++------
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@@ -8,7 +8,7 @@ Da ich mir demnächst mal einen neuen gebrauchten Saugroboter holen werde,
auf dem ich plane, Valeduto laufen zu lassen, habe ich meinen alten
Saugroboter mal auseinander genommen.
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@@ -21,7 +21,7 @@ und hat auch eine Fernbedienung dabei.
Die Demontage ist relativ trivial. Man beginnt am Besten mit dem Akku.
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Danach entfernt man nacheinander die anderen Schrauben aus den gut erkennbaren Löchern.
@@ -31,10 +31,10 @@ Das "größte" Hinternis bei der Demontage war die Schraube, die unter dem Vorde
versteckt war. Das Vorderrad muss anscheinend mit einem Schraubendreher vorsichtig
herausgehebelt werden.
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Danach sollte man die Kabelbinder abschrauben, damit man das Ober- und Unterteil gescheit
@@ -44,13 +44,13 @@ nebeneinanderlegen kann, ohne das Kabel für den Starttaster aus der Buchse zu r
Die Oberseite des Mainboards ist recht unspektakulär. Was auffällt, ist, dass die Kabel
an einer Stelle, an der auch der Akku angeschlossen ist, mit Heißkleber festgepampt sind.
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Nachdem man alle Kabel aus den Buchsen gezogen hat, kann man das Mainboard dann auch abschrauben
und einen Blick auf die Unterseite werfen.
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Auf dem Mainboard fanden sich dann folgende ICs:
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cgit v1.2.3